水對印染所產(chǎn)生的問題到底有多大【染廠薦讀】——染色集中控制系統(tǒng)
印染是一個離不開水的行業(yè),染色電腦,染色集中控制等自動化設(shè)備的使用有力的減少了印染用水和提高了印染質(zhì)量,但是水的作用在印染生產(chǎn)中依舊是至關(guān)重要!水的質(zhì)量好壞關(guān)系到染色生產(chǎn)的成敗,也直接影響印染生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,然而水往往又會被大多數(shù)企業(yè)所忽略。今天,我們來談?wù)?span style="font-size: 18px; white-space: pre-wrap; font-family: 微軟雅黑, 'Microsoft YaHei'; text-indent: 28px; background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 24px; color: rgb(112, 48, 160);">水對印染所產(chǎn)生的問題到底有多大!
1、前言
在印染生產(chǎn)中水的作用至關(guān)重要,水的質(zhì)量好壞關(guān)系到染色生產(chǎn)的成敗,也直接影響印染生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,然而水往往又會被大多數(shù)企業(yè)所忽略,但是現(xiàn)實會告訴我們水非常重要,染色中色差、色牢度不佳,色澤不鮮艷、漏色、黃斑、布上銹洞、紗線染色中的銹斑、斷線等等現(xiàn)象,多多少少與用水水質(zhì)有關(guān)聯(lián),以下將簡單闡述一下各種水源對染色的影響。
2、水源的質(zhì)量說明與解決方法
2.1河水:穩(wěn)定性差,污染源多,硬度相對低于地下水,濁度色度超標(biāo),如有鋼廠廢水排放易出現(xiàn)含鐵量超標(biāo),用于染色會出現(xiàn)黃斑、色差等現(xiàn)象。解決方法:如鐵超標(biāo)首先除鐵,之后加活性碳過濾脫色,去氨氮,加軟化器除硬度(一般染色無須軟化)即可。如果是筒子染色需加精密過濾器。
2.2井水:即地下水,一般硬度高、含鐵高、濁度低、穩(wěn)定性較好等特點,解決工藝以降低硬度,除鐵錳為主,濁度、色度基本不用考慮。
3、舉例說明
今年年初張家港一家染色廠生產(chǎn)上出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量事故。主要體現(xiàn)在被染布色差大、偏色、掉色、黃斑等,其相關(guān)實際情況為:
日用水量:800m3/d~1000m3/d
水源:河水
預(yù)處理:河水凈化
原供水處理流程:
河水凈化后檢測指標(biāo):
總硬度52mg/l
色度13度
混濁度25度
鐵0.35mg/l
膠體2.5mg/l PH 6.5
凈化水軟化后檢測指標(biāo):
總硬度52mg/l濁度16度
色度11度鐵離子0.33mg/l
膠體2.31mg/l PH 6.5
染色水質(zhì)要求:
色素?zé)o色氣味無味
色度2~5度酸堿度7~8
總硬度0~25mg/l混濁度0.5~3mg/l
鐵<0.1mg/l
經(jīng)上述一個水樣與染色水質(zhì)要求對照結(jié)果:
河水凈化后水:
混濁度超出23色度超出10
鐵超出0.25mg/l總硬度還沒經(jīng)軟化處理
膠體2.5mg/l(雖然染色水質(zhì)要求沒有明確指標(biāo),但此量已經(jīng)太多)
軟化后的水化驗指標(biāo):
總硬度超出27mg/l濁度超出13
色度超出6鐵超出0.23mg/l
膠體與凈化后水相比較略有好轉(zhuǎn)PH呈中性偏酸
上述染色用水對比后評估:
1)河水凈化后的水質(zhì)硬度、濁度、色度、鐵等都嚴(yán)重超標(biāo),而供水中僅用的一臺高速纖維過濾器,已經(jīng)不能有效截留相關(guān)的水中殘留物(實際情況該設(shè)備內(nèi)裝的纖維球已全部成為泥球,已徹底失效了)。因此不達(dá)標(biāo)的水就直接供人了染缸使用。
2)河水水源
河水取水口在一條不寬的小長河河梢上,屬死水。在離取水口不到一公里處,該鎮(zhèn)污染廠處理后的水也排人此河,該廠取水水源其實大部份是污水回用水,源水的質(zhì)量不合格導(dǎo)致處理質(zhì)量不達(dá)標(biāo),是染色生產(chǎn)出問題的根源所在。
3)原有軟化后水相關(guān)指標(biāo)超標(biāo)的原因
3.1由于源頭水沒有達(dá)到處理要求,水進(jìn)入軟化前又缺少砂濾、除鐵錳設(shè)施與脫色的活性碳過濾,水僅僅通過了鈉離子交換的樹脂層,勉強使水軟化,但由于水中雜質(zhì)太多,堵塞了交換劑的微孔,造成了軟化水硬度也不達(dá)標(biāo)。
3.2綜上所述,該例用戶的水質(zhì)不達(dá)標(biāo)的原因,首先是水源的選擇不對,其次是設(shè)計時,處理工藝不合理,工藝流程嚴(yán)重的缺陷造成了供水不達(dá)標(biāo)。以下闡述如何進(jìn)行改造及措施。
改造的目的與措施:
1>目的:
去掉水中的懸浮物雜質(zhì)、除二價鐵、脫色、降硬度。
2>工藝選擇
配置跌水曝氣:
加入聚凝劑,再結(jié)合鐵錳過濾器,達(dá)到去除二價鐵、降濁度等作用。
配置活性碳過濾器:
該設(shè)備的加入主要是為了脫色,除去膠狀體?;钚蕴歼x擇優(yōu)質(zhì)果殼碳,吸附碘值≥900,耐磨強度≥95,顆徑:8~16目。
3>工藝流程:
4>工藝流程說明:
該類情況首先必須做好源水處理,而該水的源水處理處于中性偏酸,而聚凝劑須在堿性條件的情況下,才能凝聚成密實性較好的礬花層,從而達(dá)到沉淀、過濾效果,達(dá)到一般染色用水。對水的硬度要求不高,只需經(jīng)過復(fù)床式活性碳過濾器即可達(dá)到用水要求;另外一路供精染的處理水首先用跌水曝氣,解決二價鐵離子的氧化問題。
因為1mg/l溶于水的二價鐵離子需用約1m3的空氣來氧化,所以用多層式的跌水曝氣設(shè)備來解決鐵離子氧化反應(yīng),從而將二價轉(zhuǎn)為三價鐵離子,進(jìn)行聚凝處理,這樣水中已經(jīng)轉(zhuǎn)化的三價鐵離子與水中的懸浮顆粒聚凝成“礬花”,經(jīng)水泵送入除鐵除錳過濾器,得到有效的過濾截留,再經(jīng)操作工人每天的反沖洗排出,之后的水就可進(jìn)入活性碳吸附過濾,經(jīng)活性碳的吸附過濾后的水就進(jìn)入軟化器,經(jīng)軟化合格后的水進(jìn)人軟水池,以備生產(chǎn)時取用。改造后的出水指標(biāo):
總硬度≤3mg/l渾濁度≤1mg/l
色度≤1mg/l膠體≤0.65mg/l
鐵0.071mg/l PH 7.1
改造后的實際情況:自2006年3月5日改造結(jié)束,整套系統(tǒng)設(shè)備投入正常運行,染色質(zhì)量已徹底改觀,原來因水質(zhì)引起的各種質(zhì)量問題,沒有再發(fā)生過,至今運行正常。
改造后水質(zhì)評估:所有指標(biāo)已滿足染色要求,達(dá)到該廠染色供水要求與改造目的。
綜上所述,染色的用水至關(guān)重要,以源水的選擇到處理工藝的確定,再到處理設(shè)備的配置,必須建立在實際、實用、實效的基礎(chǔ)上,再建立嚴(yán)格的管理措施,這樣才能真正地做好染色供水這一重要環(huán)節(jié),才能使我們廣大染廠的企業(yè)效益得到根本的保證。
以13年積累的經(jīng)驗和印染企業(yè)實際生產(chǎn)方式,華高自動化研發(fā)出新型染色電腦HG-9928/9918系列結(jié)合最新的HG-JK10染色集中控制系統(tǒng)。以順德金紡集團(tuán)為例,之前1噸布的耗水量為200噸,使用后1噸布耗水量為120噸,節(jié)約了80噸水,節(jié)約40%的用水量。因為用水量的減少,節(jié)省了20%的蒸汽損耗、18%的助劑損耗和30%污水處理費用。
同時,因為實現(xiàn)了信息化管理升級,在人力資源管理上更是節(jié)省了50%的人力成本?,F(xiàn)今年均節(jié)省近100萬的成本損耗。目前廣泛運用于實益長豐染廠,恩平添盛染廠,聯(lián)新染整有限公司等印染企業(yè)!
(染色電腦)
(染色集中控制)
用科技改變未來,用服務(wù)贏得滿意,我們相信,在我們的共同努力之下,印染行業(yè)將會逐漸成為一個綠色的可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)。我們期待著新老客戶進(jìn)一步加強合作,共創(chuàng)美好未來。
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